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筛板精馏塔实验操作条件的改进 |
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| 筛板精馏塔实验操作条件的改进 |
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| 作者:陈秀宇; … 文章来源:中文期刊网 点击数: 更新时间:2011-10-13 17:38:01 |
收稿日期:2010-12-14 作者简介:陈秀宇(1964-),女,福建福清人,高级实验师,硕士,主要从事化工类实验教学研究工作。 摘要:本文对筛板精馏塔的性能进行全面的测试,主要对低浓度乙醇精馏过程中的不同实验操作条件 进行探讨,得出了塔釜浓度、回流比、进料量、进料位置等与全塔效率的关系,确定了该筛板精塔的最优实验 操作条件。 关键词:精馏;乙醇;回流比;全塔效率 中图分类号:TQ016 文献标志码:A 文章编号:1008-3421(2011)02-0028-05 《福建师范大学福清分校学报》 JOURNAL OF FUQING BRANCH OF FUJIAN NORMAL UNIVERSITY 2011 年第2 期 总第104 期Sum No.104 筛板精馏塔实验操作条件的改进 陈秀宇,余美琼,陈国奋,杨金杯,陈文韬 (福建师范大学福清分校生物与化学工程系,福建福清350300) 化学工业生产中能源消耗最大的单元操作之一是精馏,随着能源价格的不断上涨,精馏系统 的节能在化学工业的节能中占有越来越重要的地位, 有关精馏过程的节能措施一直是人们普遍 关注的问题。精馏操作是化工生产中应用非常广泛的一种单元操作,也是化工原理课程的重要章 节。分析运行中的精馏塔,当某一操作条件改变时的分离效果变化,属于精馏的操作型问题。这类 问题取材于工程实践,是培养工程观念、提高学生解决实际问题能力的好方法,但同时也成为学习 的难点。在工业生产中,充分掌握操作条件各类因素的影响,对提高产品的质量稳定生产,提高效 益有重要的意义。 本研究从塔釜加热电压、塔釜浓度、回流比、进料量、进料位置、全回流和部分回流等操作因素 对数字型筛板精馏塔进行全面考察,得出一系列可靠直观的结果,加深对精馏操作中一些工程概 念的理解,对工业生产有一定的指导意义。通过本实验我们得出了大量的实验数据,由计算机绘图 找出最优一组实验参数,在这组参数下进行提纯将会节约大量能源,同时为今后开出的设计型、综 合型、研究型的实验项目,为学生的创新性科研项目具有重要的教改意义。 1 实验部分 1.1 实验装置 本实验装置的主体设备是筛板精馏塔,配套的有加料系统、回流系统、产品出料管路、残液出 料管路、进料泵和一些测量、控制仪表。 筛板塔主要结构参数:塔内径D=68mm,厚度δ=2mm,塔节Φ76×4,塔板数N=10 块,板间距 HT=100mm。加料位置由下向上起数第3 块和第5 块。降液管采用弓形,齿形堰,堰长56mm,堰高 7.3mm,齿深4.6mm,齿数9 个。降液管底隙4.5mm。筛孔直径d0=1.5mm,正三角形排列,孔间距t= 5mm,开孔数为74 个。塔釜为内电加热式,加热功率2.5kW,有效容积为10L。塔顶冷凝器、塔釜换 热器均为盘管式。单板取样为自下而上第1 块和第10 块,斜向上为液相取样口,水平管为气相取 样口。见下图1。 第2期 1.塔釜排液口2.电加热器3.塔釜4.塔釜液位计5.塔板6.温度计(其余均以t 表示) 7.窥视节8.冷却 水流量计9.盘管冷凝器10.塔顶平衡管11.回流液流量计12.塔顶出料流量计13.产品取样口14.进料管路 15.塔釜平衡管16.盘管换热器17.塔釜出料流量计18.进料流量计19.进料泵20.料液储槽21.料槽液位计 22.料液取样口 图1 筛板塔精馏过程示意图 1.2 实验分析 实验采用GC112A 型气相色谱(上海精密科学仪器公司),载气为H2,柱为φ3×0.5×2000 不锈钢 填充柱。固定相为GDX-101 白色担体,老化温度200℃,最高使用温度220℃。热导检测,汽化室温度 170℃,柱温130℃,检测室温度200℃,柱前压0.11Mpa,进样量4μL,应用软件为N2000 色谱工作站 (浙大)。www.qkfb.com 论文发表 1.3 实验内容 本实验主要内容: 在全回流操作下,在同一加热温度下测定不同浓度塔釜液时的塔顶产品浓 度,并计算全塔效率;在部分回流操作下,测定总板效率随回流比的变化情况,测定总板效率随进 料流量的变化情况;测定总板效率随进料组成的变化情况。 本文在全回流下,对不同塔釜液与总板效率情况进行了比较分析,找出了一组最佳操作条件, 并对不同回流比、不同塔釜液浓度、不同进料量和不同进料位置进行比较分析。 2 结果与讨论 2.1 改变塔釜乙醇浓度对筛板塔精馏分离能力的影响 实验条件:全回流,加热温度180~250℃之间,确定在相同的加热状况下设定不同乙醇浓度的 溶液(10.05%、14.8%、18.59%、23.74%)进行全回流,待回流稳定有回流液出现时开始计时(0、10、 20、30、40min…直到结果趋于稳定时停止取样),分别取样分析,经计算并做全塔效率~塔釜乙醇浓 度的关系图(图2)。 由图2 可见,随着乙醇浓度的升高,分离效率在约14%之后呈明显上升的趋势,但在19%以 后,乙醇浓度继续上升反而使分离效率下降。如果再用提高乙醇浓度的方法来提高分离效率将会 浪费大量的能源。所以通过上述实验,可以选取最优乙醇浓度为19%。 陈秀宇,余美琼,陈国奋,杨金杯,陈文韬:筛板精馏塔实验操作条件的改进29 福建师范大学福清分校学报2011年3 月 图2 全回流时塔釜浓度对精馏塔分离能力的影响 2.2 改变回流比对筛板塔精馏分离能力的影响 向塔釜加入18.59%乙醇水溶液,设定塔釜加热温度为180~250℃之间,进料浓度28%。待全回 流稳定后,设定回流比R(2.0∶1,3.0∶1,4.0∶1,5.0∶1),进行部分回流操作,回流稳定有回流液时开始记时 (间隔15min,直到结果趋于稳定停止取样),对塔顶取样分析,并作出全塔效率~回流比的关系图 (如图3)。 图3 回流比对精馏分能力的影响 由图3可见,增大回流比可提高全塔效率,但同时增加能耗,当R 超过4:1 之后分离效率下降 趋势明显。所以本实验可以确定合适的回流比为R=4:1,但实际生产中要根据具体处理量来综合 选择回流比的。 2.3 部分回流时塔釜浓度对精馏分离能力的影响 实验条件:向塔釜加入不同浓度(10%、15%、19%、24%)的乙醇溶液,设定塔釜加热温度为 180~250℃之间,回流比R 为4:1,进料28%,进行部分回流操作,回流稳定有馏出液后开始记时,每 间隔15min,测一次,直到结果趋于稳定停止取样,对塔顶取样分析,并作出全塔效率—塔釜浓度的 关系图(如图4)。 30 第2期 图4 部分回流时塔釜浓度对分离能力的影响 由图4可见,随着乙醇浓度的上升,分离效率在约15%之后呈较明显的上升趋势,但在约19% 之后分离效率随乙醇浓度的提高而呈明显下降趋势,综合可以确定最优的乙醇浓度约为19%。 2.4 不同进料流量对精馏分离能力的影响。 向塔釜加入20%的乙醇溶液,设定塔釜加热温度为180~250℃之间,回流比R 为4:1,设定不 同的进料量(5、7.5、10、12.5、15L/H),进料浓度为23.74%,进行部分回流操作, 回流稳定有馏出液 后开始记时,每间隔15 min,测一次,直到结果趋于稳定停止取样,对塔顶取样分析,并作出全塔 效率—进料量的关系图(如图5)。 图5 不同进料量对精馏分离能力的影响 由图5 可见,随着进料流量的增加,分离效率显著提高,但当进料量增加超过12.5L/H 时,呈现 较明显的下降趋势,综合回流操作可以选取最优进料流量为12.5L/H。 2.5 不同塔板位置对筛板塔精馏分离能力的影响 向塔釜20%浓度乙醇水溶液,加热温度180~250℃,打开进料阀,经调节后保证回流比R=4,设 定不同的进料位置(第三块和第五块)进料流量为12.5L/H,进料浓度为28%,进行部分回流。稳定 45min 后,对塔顶、塔底,进料溶液分别进行取样分析,算出各板的全塔效率进行比较,结果如下表 1。 陈秀宇,余美琼,陈国奋,杨金杯,陈文韬:筛板精馏塔实验操作条件的改进31 福建师范大学福清分校学报2011年3 月 表1 不同进料位置的比较 由上表可知,最优进料位置为第三塔板。 3 结论 本论文通过乙醇—水体系,考察了我校实验室的数字型筛板精馏塔中各种不同操作条件,从 进料位置、进料量、进料浓度、回流比等因素对全塔进行考察,并在全流流和部分回流的条件下,得 出一组最优的操作参数,即在进料浓度为20%,回流比R=4,进料流量控制为12L/H 和第三板进料 时,筛板塔的分离效率最高,分离能力最好,此时产品质量最佳。 参考文献: [1] 赵朝晖.精馏设计性实验教学改革与实践[J].广东化工,2009,36(9):217. [2] 赵晶莹,刘龙,王璐,张微微,孙兰兰.精馏分离技术及进展(上)[J].化工科技市场,2006(6). [3] 汪建新.[1] [2] 下一页
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